聊城发电厂#1机组汽包水位波动原因分析
摘 要 主要分析汽包水位波动大产生的原因
关键词 误差 牛眼 差压式水位计 参比端温度
1、引言
聊城发电厂600MW机组锅炉为英国三井巴布可克公(Mitsul Babcock)司产品,亚临界自然循环W型火焰单炉膛一次中间再热平衡通风固态排渣汽包炉,汽包半径为915mm,安装有两台就地牛眼水位计,两台电接点水位计,4套差压式水位变送器,汽包水位的调节、报警和保护分别取自4套差压变送器,汽包每侧装有两套水位变送器,二取一后进行压力补偿,补偿后与另一侧信号二取一作为调节信号,汽包两侧的水位变送器信号补偿后进行高低值监视,同时满足时发出汽包水位高、低信号MFT。原设计汽包两侧的电接点水位计同时满足高低水位监视时,发出高、低水位MFT信号,由于电接点水位计无任何补偿且各电极间间距较大,机组试运过程中发生误动现象,后将电接点水位计高、低水位MFT信号取消,汽包水位的高、低报警信号也改取自水位变送器。
2003年2月11日10:55:16,#1机组汽包水位突然升至430mmH2O,在11:39:10又降至—147mmH2O,随后的两个小时内水位波动较大。至15:48恢复正常。经检查发现10:44分钟左右,二级减温水给出50t/h流量虚假脉冲信号和10:50左右小机B指令与反馈响应延迟增大最大20s,在转速控制指令4700转不变情况下,汽泵有30~40转速波动。
2、原因分析
机组正常运行过程中,造成汽包水位波动大的原因很多,主要有调节系统不稳定、机组负荷升减速率过快和汽泵转速故障。这几个主要信号都反应在给水流量、蒸汽流量和汽包水位上。当机组负荷大于15%后给水调节系统自动切换为三冲量控制来维持汽包水位,这种串级控制,内回路控制给水流量和蒸汽流量的平衡,外回路控制汽包水位。
引起这次水位波动主要原因是不是虚假二级减温水呢?也就是说50t/h二级减温水流量到底能影响多少水位?我们不妨先从汽包容积算起,椭圆汽包总长26491mm,有两个半球加一个圆柱体。
即V汽包=πr12μ+4/3πr23
=3.14(0.9152×24.311+4/3×1.093)
=68.88m3
其中:r1为汽包圆柱体半径0.915m
r2为两半球体半径1.09m
μ为圆柱长度24.311m
几何中心线汽包容积为34.44m3,英巴设计正常水位线在几何中心线以上51mm处,加上当时汽包水位设定值106mmH2O,当时汽包存水量大约为:
其中sinθ=0.157/0.915→θ=9.8o
h为高于几何中心线水平面高度51+106=156mm
所以V存水量=9.16+34.44=43.6m3
另外根据汽包水位控制SAMA图中PID参数可求控制解:
根据双泵运行在定压85%负荷下流呈特性曲线:由4700转降43转,两泵就有30m3/h流量左右,本来汽包需要30m3/h流量,现在要减去30m3/h,相当于每小时可供60m3水,从趋势图可以得知持续1分多钟(大约80秒钟)
少补1.33m3水到底影响汽包水位多少呢?用刚才计算出的汽包几何中心线上水位9.16m3-1.33m3 =7.83m3为汽包中水的剩余量。
因为50t/h二级减温水流量的扰动,在以后6分钟内,汽包水位在140mmH2O~30mmH2O之间波动,共4个波形,可以得出PID参数需要进一步优化;另一方面也得出小机30~40转波动对汽包水位就有着31mmH2O左右波动。
从DCS操作员记录中可以查到10:51:30汽包水位控制由自动方式切为手动方式,运行人员强切自动,此时实际水位-40mmH2O,设定值110 mmH2O,无疑是雪上加霜,脉冲信号取消积分作用可以换算如下:
U(t)=kk1 (kp*kpe)
=-0.05×0.55×0.167×3.55×150
=2.45%
(转),实际转速升高180转,根据查双泵流量特性4940转对应960t/h,4760转对应810t/h,曲线影响150t/h,延迟60秒钟左右。
汽包水位1分钟内突升至220mm水柱,对于稳定的调节系统也无法承受如此大的阶跃扰动。
3、结论
通过以上分析可以看出,运行人员的操作水平及经验对汽包水位的影响也有着很大的关系,在监视一套控制系统切手动后,应分析清原因再投入自动,象分析事故一样抓住不放,才能保证机组的安全稳定运行。
作者: 张 宁 乔桂增 徐香云(山东中华发电有限公司聊城发电厂 |